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机修工实习报告(八篇)

2024-05-02 13:21| 来源: 网络整理| 查看: 265

关于数控全自动切管机实习报告

最近四天,本人主要对嘉峰数控全自动切管机操作实习。

实习期间,出现的第一个故障是数控全自动切管机输送钢料时,钢料在传输轨道上传递出现了偏离,导致伺服电机夹送困难,经杜主任检查发现传动轨道下端轴承偏离,处理过后,设备正常运行。

下午,钢料经冲孔机冲孔后,全自动运行到最后一步,夹模下落后,钢料应随之脱离夹模,掉入铁架车中。可是,最后运行中,制成钢料被套在了夹模上,只有通过金属棒敲击才能使其脱落,这样,既费时又耗力,后经机修工处理,一方面将夹模上端移位,使其几个夹模口平衡在一条水平线上,又对其进行润滑加油,随后,冲孔机正常运作。

前二天,由于AB输送机下行端无分隔杆,经切管电机切割的钢料运输堆积后,只能通过人工使其进入AB输送机运输轨道。随后,机修工利用机器停运期间,对输送机下行端口增加了分隔杆。在随后运行中,其优点也随之呈现,既高效准确地完成钢料传输,又大大节省了人力时间。但今天,其上端口又出现钢料堆积,无法传输现象,经检查发现,其底部气压泵底座脱离原先紧固处,对其添加新螺栓后,能正常运行,然而由于气压泵运行振动幅度大,新螺栓不久便自行脱落,此问题还有待解决。

此外,在开始实习时,发现老师傅操作AB输送机料槽,是通过打开控制箱内部,强制运行接触器使其实现正反转的。这样操作,既麻烦又危险。开始以为是外部控制正反转按钮部位故障。观看另一师傅操作才得知,控制箱上转换开关未打到现场控制位置。扳动控制开关后,通过控制箱上正反转按钮,AB输送机上下输送优质运行。

昨天,刚开始单独操作切管机时,发现切管对伺服电机送过来的钢料切割时,切管机旋转切片有轻微烟尘。当即停止了机器,紧接着发现切管切片上未有水淋湿润滑。进一步检查发现负责切片清淋的小抽水泵电源插头松落,插紧后,水泵喷头对旋转切片供水。

前不久,数控全自动切管机在运行过程中突然停止,观看操作面板显示“伺服电机负载过大,运行中止”随后观看伺服电机,发现由于其夹头松动,钢料向切管处传递时,钢料前端头完全抵在了伺服过道上,致使伺服电机无法往前运输,从而电机内部负载过大,发热引起控制箱内热继电器动作。等待一段时间后,热继冷却复位,机械照常运行。随后,此故障又再次发生,经张组长对控制面板重启处理,设备马上正常运转。

…… …… 余下全文



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