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Aspen流程模拟

2024-07-05 01:36| 来源: 网络整理| 查看: 265

软件版本为V11.0,语言中文。本人所学有限,内容讲解难免有所疏漏,敬请指正。

本文所用文献资料及bkp文件等见本文结尾链接。

流股组分参考江苏索普(集团)有限公司工业粗醋酸企业标准(Q/321100 ZH013——2021)

设计大赛对于塔的要求如下

物性NRTL-HOC,年处理20万吨,初始流股如下

可先选择简捷塔(DSTWU)进行初步分析,回流比-1.2~-2(最小回流比的倍数)内即可,压降0.2bar,乙酸要求回收率99%,重组分99%(1-1%)

如果选择初始点和最终点可以按自己需求观察塔板与回流比关系,在此按默认

结果如下

得到的数据可以输入进RadFrac,也可自行选定适合的塔板进行严格模块的分析,在此直接按计算结果输入(也可以直接RadFrac模块,选择一个比较高的塔板数,适宜的采出,较大的回流比,运行一般都没问题,再直接灵敏度对所有参数进行分析)

此时纯度可达99%

灵敏度分析进料板和回流比(因为采出按进料来计算的,正好是0.6,实际在比赛中肯定要精细优化)

进料板分析塔顶乙酸和塔釜丙酸纯度,显然某区间内均可,在此选择31

回流比分析

显然W丙酸纯度比乙酸低一点,回流比约在4.75出达到99.9%的规定纯度

通过使用设计规范将出口流股调至99.9%,此时一般使用塔模块本身具有的设计规范,不使用全局的

此时标红是因为塔定的回流比为4,已经小于了下限

此时更改即可

运行结果如下(回流比为4.74772264)

在塔优化换热的时候经常需要将塔拆分,根据化工原理

此时经过塔变化、加入模块,拆分如下,对于多出的四个部件的参数选定均来自于严格模块的计算结果

设定如下,压力为0表示无压降

1/(4.74772264+1)=0.173995573

而对于此时塔计算不能与冷凝器和再沸器合并计算

运行结果如下(因为上下两部分循环迭代都经由塔,因此为一个收敛循环),显然有错误,不过误差是在减小的

在检查参数的输入都没有问题后,首先加大收敛次数

显然循环已经收敛

但仍有报错

显然报错都是在运行开始时,即无初始流股

调和流股(即将计算结果变为设定的输入值)

此时无误

可以看看拆分前后,流股分布有无差异

拆分前

对于塔详细设计而言(一般只对一个好设计的塔进行处理),比赛还要求

加入塔内件

选择自动分段,软件会给出一个参考值

此时运行一般都不会报错

再次基础上进行设计,一般直径4s。(Aspen会在液泛率>80%时出现报错

INFORMATION WHILE GENERATING REPORT FOR UNIT OPERATIONS BLOCK: "B2"

      (MODEL: "RADFRAC")

         81.19%  JET FLOOD IN COLUMN B2      , OPTION INT-1   ,

      SECTION CS-2     EXCEEDS 80%.)

显然提馏段的侧壁降液管停留时间不满足要求

CS-1

CS-2

可通过更改塔板间距和塔板尺寸(最终按照设计手册进行圆整)进行优化。(可以通过灵敏度分析查看,不同变量对要求的参数正负影响,在此不做分析)

更改后符合要求

整个填料层的能力因子(Fractional Capacity)指液泛率 (常数L/V)在40%~80%

塔内件在设计时,一般都可以根据流股参数创新,比如分为三段;填料、塔板分别在塔上下部分;新型分布器等等,不要局限于本文。

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提取码:abcd 



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